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發(fā)布時間:2021-03-10 13:00
本文介紹了許多應(yīng)用中出現(xiàn)不對準的最常見原因和對策,以確保設(shè)備制造商可以快速發(fā)現(xiàn)問題,采取各種適當?shù)牟襟E來改善設(shè)備的干擾防護,并確保設(shè)備正常運行。正確接地。
變形現(xiàn)象,原因和解決方法(規(guī)則和不規(guī)則變形)
1.規(guī)律性偏位
撓度1:往復(fù)運動越多,它與未來的偏離就越大(越小)。
可能的原因①:脈沖等效值錯誤
原因分析:無論是同步輪結(jié)構(gòu)還是齒條齒輪結(jié)構(gòu),都存在加工精度誤差。運動控制卡(plc)沒有設(shè)置正確的脈沖當量。例如,最后一批同步輪電機旋轉(zhuǎn)了一個圓,鉆機前進了10毫米;這種安排下的同步輪旋轉(zhuǎn)了圓,前進了10.1mm,因此這批機器的行程比以前的鉆機多了1%。每次。
解決方案:離開機器之前,使用機器繪制一個盡可能大的正方形,然后用尺子測量實際大小,比較控制卡實際大小與設(shè)置大小的比率,然后將其相加??刂瓶ㄓ嫈?shù)后,可以獲得更準確的值,重復(fù)三遍。
可能的原因②:脈沖命令的觸發(fā)沿與方向命令的電平轉(zhuǎn)換時序沖突。
原因分析:驅(qū)動器需要特定的時序要求,以便對主機發(fā)送的脈沖命令進行邊沿和方向命令級別轉(zhuǎn)換。但是,某些PLC或運動控制卡在編程過程中不滿足此要求(或它們自己的規(guī)則不滿足驅(qū)動器要求)。因此,它不能滿足要求,并導(dǎo)致脈沖和方向定時偏移。
解決方案:控制卡(PLC)上的軟件工程師發(fā)出方向信號?;蛘?,駕駛員應(yīng)用技術(shù)人員可以更改脈沖沿計數(shù)方法。
位移現(xiàn)象2:電機在運動過程中在固定點處振動,此后它可以正常運行,但不能移動一定距離。
可能的原因:機械裝配問題
原因分析:機械結(jié)構(gòu)在某個點具有較高的電阻。由于機械裝置的平面度,垂直度或不合理的設(shè)計,該裝置在某一點的電阻相對較大。步進電機的轉(zhuǎn)矩變化定律是,速度越高,轉(zhuǎn)矩越小,就更容易卡在高速段中,并且當速度下降和下降時,您可以行走。
解決方案:
1)檢查機械結(jié)構(gòu)卡住的原因,例如,摩擦阻力高還是未并行安裝滑軌。
2)步進電機轉(zhuǎn)矩不足。由于最終客戶增加速度或增加負載的要求,可以滿足要求的電動機轉(zhuǎn)矩在高速下是不夠的,并且在高速下會出現(xiàn)阻塞現(xiàn)象。解決方案是設(shè)置通過驅(qū)動器的更大輸出電流,在驅(qū)動器可接受的電壓范圍內(nèi)增加電源電壓,或者以更大的扭矩替換電動機。
位移現(xiàn)象3:電機往復(fù)運動不到位并且偏移量是固定的
可能的原因:皮帶間隙
原因分析:皮帶和同步輪之間存在間隙,返回時會發(fā)生一定程度的空轉(zhuǎn)。
解決方案:如果運動控制卡具有皮帶反沖補償功能,請使用它或拉緊皮帶。
下垂現(xiàn)象4:切割和繪圖軌跡不重疊
可能的原因①:慣性過大
原因分析:平板切割機的噴墨過程受光柵,掃描運動和切割過程中的插補運動控制,類似設(shè)備的X軸手推車的慣性小,光柵定位位置準確,Y軸龍門結(jié)構(gòu)慣性大,電動機的響應(yīng)性差,因此插補時Y軸的追隨性差,在軌道上會產(chǎn)生一些偏差。
解決方案:您可以通過增加Y軸減速比并使用缺口功能來提高伺服驅(qū)動器的剛度來解決此問題。
可能的原因②:刀與噴嘴之間的匹配程度未正確調(diào)整。
原因分析:刀盤和噴嘴都安裝在X軸手推車上,但是由于兩者之間存在坐標差,因此刀盤和繪圖儀的上位機軟件會調(diào)整坐標差,以便刀和噴嘴軌跡匹配,切割和繪圖軌跡完全分開。
解決方案:修改刀和噴嘴位置的校準參數(shù)。
變形現(xiàn)象5:畫一個橢圓形的圓
可能的原因:XY軸平臺的兩個軸不垂直。
原因分析:XY軸結(jié)構(gòu),繪制一個橢圓形的圓形等。圖形偏移,并且正方形偏移平行四邊形。當機架結(jié)構(gòu)的X和Y軸不垂直時,會發(fā)生此問題。
解決方案:我通過調(diào)整龍門架X軸和Y軸的垂直度來解決此問題。
2.非規(guī)律性偏位
偏斜現(xiàn)象:在運行過程中,偏斜不規(guī)則地發(fā)生,偏斜是偶然的,并且偏斜的量是不確定的。
可能的原因①:電機由于干擾而偏移。
問題分析:大部分非周期性偏差是由干擾引起的,而很小一部分是由運動控制卡發(fā)出的窄脈沖或機械結(jié)構(gòu)松動引起的。
解決方案:
如果經(jīng)常發(fā)生干擾,則可以使用示波器監(jiān)視脈沖頻率,以確定何時發(fā)生干擾,然后確定干擾源。通過消除或保持脈沖信號遠離干擾源可以解決一些問題。干涉。如果意外發(fā)生干擾,則很難找到干擾源,或者如果電氣柜是固定的并且難以移動,則可以考慮采取以下措施來解決該問題。
①驅(qū)動接地,②更換脈沖線的雙絞屏蔽線,③將103個陶瓷電容器并聯(lián)連接到脈沖的正負極(脈沖頻率小于54kHz),并且④覆蓋脈沖信號磁環(huán)。 ⑤在驅(qū)動器和控制器電源的前面添加了濾波器。
注意:常見的干擾源包括變壓器,線圈繼電器,變頻器,電磁閥和高壓電線。規(guī)劃電氣柜時,應(yīng)避免信號線靠近這些干擾源,并且信號線和高壓電源線應(yīng)布線到不同的線槽。
可能的原因②:脈沖序列上出現(xiàn)一個窄脈沖。
問題分析:從客戶的運動控制卡發(fā)送的脈沖序列的占空比相對較小或太大,從而導(dǎo)致駕駛員無法識別的窄脈沖,從而導(dǎo)致對齊錯誤。
解決方案:無論是脈沖接口問題還是軟件算法問題,請在控制器中查找導(dǎo)致此問題的原因。
可能的原因③:機械結(jié)構(gòu)松動
問題分析:在快速撞擊的情況下運行一定時間后,用頂部金屬絲固定或擰緊的聯(lián)軸器,同步輪,減速器等可能會松動,從而導(dǎo)致未對準。對于用鍵和鍵槽固定的同步輪,請注意鍵和鍵槽之間的間隙,對于齒條和小齒輪的結(jié)構(gòu),請注意兩者之間的匹配間隙。
解決方案:高應(yīng)力的主要零件和結(jié)構(gòu)螺釘應(yīng)使用彈簧墊圈,并且螺釘或頂部導(dǎo)線應(yīng)涂有螺釘膠。電機軸和聯(lián)軸器應(yīng)盡可能鎖上。
可能的原因④:濾波電容器太大
問題分析:濾波電容太大,普通RC濾波器的截止頻率為1 /2πRC,電容器越大,截止頻率越小,通用驅(qū)動器脈沖終端電阻為270ohm。由103個陶瓷電容器組成的RC濾波電路的截止頻率為54khz,較高的頻率會導(dǎo)致驅(qū)動器由于幅度的過度衰減而無法正確檢測到部分有效信號。最終會導(dǎo)致偏差。
解決方案:添加濾波電容器時,需要計算脈沖頻率并確保最大通過脈沖頻率滿足要求。
可能的原因⑤:PLC或運動控制卡的最大脈沖頻率不夠高。
原因分析:通常,PLC允許最大輸出脈沖頻率為100kHz,并且運動控制卡在很大程度上取決于脈沖芯片。尤其是,由普通單片機開發(fā)的運動控制卡可能會產(chǎn)生脈沖并引起偏差。頻率不夠高。
解決方案:如果上位計算機的最大脈沖頻率受到限制,則可以通過適當減小驅(qū)動器分段以確保速度來確保電動機速度。
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